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礦用耐磨襯板試鋼性能與分析

2014/03/20 13:47
導(dǎo)讀:  從表可以看出,襯板試鋼3的強(qiáng)度、硬度與水韌處理后的高錳鋼強(qiáng)度相當(dāng),硬度也相當(dāng)。由于加入了鉻、鉬等合金元素,錳量減少,從而奧氏體穩(wěn)定性降低。奧氏體穩(wěn)定性降低有助于在強(qiáng)烈沖
  襯板試鋼1的抗拉強(qiáng)度ob隨著回火溫度的升高而顯著增加,在450。C左右抗拉強(qiáng)度最高然后隨著溫度升高,ob有所降低??估瓘?qiáng)度升高的原因是,在350—450℃區(qū)問(wèn)回火,發(fā)生回火轉(zhuǎn)變,切變生成大量過(guò)飽和的板條馬氏體,其顯微結(jié)構(gòu)為位錯(cuò),大量位錯(cuò)交錯(cuò)排布,阻礙晶界滑移,產(chǎn)生相變強(qiáng)化效果,顯著提高抗拉強(qiáng)度。
  在回火溫度500℃時(shí),抗拉強(qiáng)度有所降低,其原因是在此溫度,相開始再結(jié)晶,位錯(cuò)發(fā)生滑移和攀移,結(jié)果造成位錯(cuò)胞密度降低,同時(shí)晶晁發(fā)生移動(dòng),亞晶粒合并,此時(shí)仍具有一定的相變強(qiáng)化效應(yīng),抗拉強(qiáng)度較高??估瓘?qiáng)度提高的同時(shí),硬度也隨著發(fā)生變化,這種結(jié)果與我們預(yù)期設(shè)想的基本吻合。
  四個(gè)回火溫度下的沖擊韌性值ak較低,但基本上能夠滿足實(shí)際使用要求。沖擊韌性值低的原因主要有以下三個(gè)方面:
  1)受組織影響試鋼組織為回火馬氏體+碳化物,強(qiáng)度、硬度高,而塑性、韌性較低;高錳鋼熱處理后的組織為奧氏體,所以具有良好的沖擊韌性;2)第二相尺寸、分布的影響如第二相在晶界處發(fā)生偏聚,或第二相多為尖角狀,且易成為裂紋形核處,同時(shí)晶內(nèi)含有大量的夾雜物等等,這些情況都會(huì)降低沖擊韌性值。
  3)受夾雜物及加工精度等因素影響。
  試鋼的強(qiáng)度和硬度遠(yuǎn)高于高錳鋼水韌處理后的強(qiáng)度和硬度。高錳鋼水韌處理后的組織為奧氏體+碳化物,其硬度為HB200左右,在使用過(guò)程中受到外界強(qiáng)烈沖擊后,產(chǎn)生加工硬化作用,迅速提高到HB500左右。而本實(shí)驗(yàn)中所研制的中碳低合金馬氏體鋼,經(jīng)過(guò)淬火+回火后的組織為回火馬氏體+回火屈氏體+碳化物,硬度為HRC40以上,均高于傳統(tǒng)高錳鋼加工硬化以后的硬度,因而試鋼的耐磨性能顯著高于傳統(tǒng)高錳鋼。
  經(jīng)淬火+回火處理后硬度強(qiáng)度遠(yuǎn)大于Mnl3鋼的硬度,韌性雖然比Mnl3低,但仍達(dá)到M13鋼的鑄態(tài)性能,表明試鋼綜合性能完全適用于襯板的性能要求,并且比Mnl3鋼有更優(yōu)異的耐磨性能。
  從表可以看出,襯板試鋼3的強(qiáng)度、硬度與水韌處理后的高錳鋼強(qiáng)度相當(dāng),硬度也相當(dāng)。由于加入了鉻、鉬等合金元素,錳量減少,從而奧氏體穩(wěn)定性降低。奧氏體穩(wěn)定性降低有助于在強(qiáng)烈沖擊下,更容易產(chǎn)生加工硬化。鉻鉬形成碳化物,一部分固溶,一部分形成碳化物,有助于提高耐磨性。
標(biāo)簽: 礦用耐磨襯板